九江石化扎实推进降本增效工作
2017-06-02 | 编辑:中机教育网 | 来源:中国石化新闻网 | 浏览量:
今年以来,九江石化面对降本减费的巨大压力,牢牢把控降本减费的“牛鼻子”,将14项成本费用管控目标逐项细化为109项工作措施,分解落实到具体责任部门、责任人,并确定完成时间,力争通过创新思路,完善体制机制,强化现场管理和持续优化,打好全年降本增效攻坚战。
从源头把控采购成本
“目前,我们正在加紧协调管道公司加快6万多吨高硫原油进厂工作,预计6月初开始进行首批沙中高硫原油的加工。初步测算,这批高含硫原油进厂,可为公司降低原油采购成本600多万元。”
原油采购成本占九江石化生产经营总成本的90%以上,开展原油劣质化是实现降本增效的重要举措。
生产经营部计划科科长田帅告诉记者,公司紧扣原油采购成本这个“源头”,根据全年加工计划,积极对接总部,运用模型深入开展多种高硫原油的配比测算,最终确定沙中高硫原油的加工方案。
针对沙中原油高达2.5%的硫含量,公司组织工艺、设备、安全专业管理人员,提前从工艺、设备、安全、环保、质量等5个方面认真开展高硫原油加工的风险评估,梳理装置关键控制点、重点监控单元以及预测装置可能存在瓶颈,制定相应的应对和防范措施,确保本次高硫原油加工达到预期目的。
开出两套半催化的效益
“按照目前的装置运行效率,我们等于把两套催化开出了两套半催化的效益。”
九江石化炼油运行三部副部长陆志强说,围绕降本增效,他们以做大处理量,多产汽油为主攻目标,狠抓生产优化管理,利用流程优化软件对装置操作工况进行模拟、寻优,找到最佳增长汽油的方向,做好苛刻度匹配,努力提高轻油收率,目前两套催化装置负荷率达136%,在同样助剂和收率基础上,汽油日产量从3800吨稳定在4000吨以上。
针对大负荷下两套催化的生产工况,炼油运行三部密切关注反应沉降器旋分压降、旋分入口和喷嘴线速,找出最佳控制点。在提升处理量的同时,严控两器蒸汽消耗,减少催化剂跑损和精准把控十余种化工辅材的消耗,通过多种有效措施,日节约一万多元。
为确保装置的创效能力,他们利用一季度的装置大修对1号催化分馏塔塔盘、油浆泵等设备进行技术改造,消除了此前装置大负荷下分馏塔冲塔和油浆系统取热量不足的缺陷,推动了装置负荷上台阶。
与此同时,炼油运行三部还通过仪表PID整定等措施来实现装置的优化,5月份以来,操作平稳率提高了50%,装置仪表自控率保持在98%以上,工艺参数合格率始终确保100%,为降本增效提供了良好的支撑。
降低成本装置才有效益
5月16日,九江石化化工运行部操作人员徐徐打开手伐,将苯乙烯单元的共沸精馏投入系统。作为一项节能的重要举措,共沸精馏可通过利用余热提升乙苯进料温度,有效减少乙苯蒸发所需蒸汽用量。
“共沸精馏投用后,苯乙烯装置1.0兆帕蒸汽消耗量由20吨/小时降至13吨/小时,大大降低了装置能耗。”化工运行部部长江毅东说。
8万吨/年乙苯苯乙烯装置是九江石化优化产品结构,实现资源综合利用,进一步延伸产业链的新建项目。由于开工初期且装置未达到满负荷,燃动费用一度较高,运行部在积极探索新装置稳定运行规律和产品调优的基础上,持续开展节能降耗的优化攻关。
“我们发动全员齐抓共管,着重从燃料气、蒸汽、循环水的消耗等几个大头着手,通过持续调整优化,装置降耗成效明显。其中燃料气消耗降低了500~600公斤/时,乙苯单元循环水一天就降低了800吨。”
“新装置只有尽快产生效益才有竞争力。”江毅东说,自4月25日苯乙烯装置开工以来,他们通过采取提高加热炉热效率、减少燃料气消耗,降低循环水用量,乙苯单元给苯乙烯单元热供料,工艺凝液和蒸汽凝液回用,投用共沸精馏系统等多种措施,苯乙烯装置能耗从开工初期的780千克标油/吨苯乙烯降至目前的490千克标油/吨。
节能降耗体现在每个细小环节中
时下,已到盛夏季节,从装置现场返回办公室,王瑞群抓起一瓶矿泉水猛灌几口。作为九江石化生产经营部节能办主任,每天去现场检查各单位能耗增减情况是她必不可少的工作。
“节能降耗是项持续性工作,关键要在日常抓住每个细小环节,切切实实把每项措施落实到位。”
王瑞群说,自4月初全厂完成检修恢复全流程运行以来,各装置基本都处于大负荷运行状态,为做好节能降耗工作,她们进一步强化了日常管理监督,通过用好能源管理系统和实时数据库,实施消耗动态管理,异常情况及时调整,现场情况每周通报,滚动抓实能耗指标。
各单位通过做好塔顶温度和回流量的卡边操作、优化换热流程和合理控制加热炉氧含量,减少蒸汽和瓦斯消耗。通过操作系统优化,全厂蒸汽耗量由4月初的170万吨将至130万吨。5月份,该厂在原油加工量同比去年增长10万吨、各装置都超负荷的状态下,加工吨原油的蒸汽消耗量均未超过去年同期水平。
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