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“金点子”闪耀在生产一线

2022-03-15 | 编辑:中机教育网 | 来源:未知 | 浏览量:

        “遇到问题别怕,只要我们集中心智,共同思考,潜心钻研,没有解决不了的问题。”红阳公司复材制造部部长许剑在生产协调会后,特意拉住了班长周杰,鼓励着他。原来2022年,复材制造部各项任务将呈爆发式增长,职工口中的“小机加”——复材制造部机械加工班组在繁重任务前更是显得“捉襟见肘”,设备和人员都严重存在不足,尤其是大车床设备加工更是“窝点”“堵点”。
        豪言壮语无需多言,躬身入局最是实在!接到任务后,周杰首先在班组进行了生产动员,认清形势,统一思想,同时与调度计划人员、工艺技术人员进行多次沟通,梳理“多余”或是“冗长”的加工过程,不断优化生产工艺。在班组内,大家集思广益、建言献策,运用自己的工作经验和所学知识创新解决问题。
        某产品的加工一直沿用过去的加工工艺方案,随着当前生产任务形势的不断变化,越来越不适应生产需要。尤其在车削切断工序上,始终处于被动、重复多次的加工状态,还受上工序制约,一套流程走下来,需要7小时左右。班组职工创新性提出自己的想法,直接在缠绕时切断产品,将切断工序前置,在产品流转到“小机加”班组后,通过工装直接进行车削工序,加工时间缩短了3.5小时。一个小小的“金点子”好创意,有效解决了设备冲突、重复装夹而带来的效率低下问题,大大缩短了此项产品加工周期,保证了该产品的按时交付。
        某产品堵塞在铣削加工时,因产品尺寸较小,存在着加工时容易掉渣、装夹不易找正等诸多难题,加工效率和质量一直不高。面对这种情况,班组职工主动和工艺人员沟通,利用六点定位原理,通过自制工装,结合预留最小余量及逆向加工最后一刀的加工方法,使该产品加工现在成功率高达99%,大大提高了生产效率和质量一次交检合格率。由班组职工自行设计、工艺人员指导加工的某型号狭长薄壁零件的钻孔工装,提高了钻孔效率60%,合理的装夹设计,不仅有效保证了产品质量的同时,更实现了多零件同时加工的目标。
        在“虎力全开”的2022年,复材制造部一起头脑风暴、灵感碰撞,从制造向“智”造转变,解决了一个又一个生产实际困难,为红阳公司提质增效提供了有力保障。(文/周杰)

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