这样干活才叫爽!
2021-06-23 | 编辑:机械工业教育网 | 来源:机械工业教育网 | 浏览量:
这样干活才叫爽!
——航天三江红峰公司智YOUNG党员突击队攻关侧记
邓顺英 黄子峥
——航天三江红峰公司智YOUNG党员突击队攻关侧记
邓顺英 黄子峥
“这一批零件的外观真漂亮啊!没有夹痕,接刀痕也没有了。”第一眼看到这批零件,红峰公司精密制造装备事业部检验员尹宗琴禁不住大声赞叹道。听到赞扬,“智YOUNG党员突击队”的数控技师刘玉清很开心,他和团队经过攻关,扫除了某零件加工一大难题,可以让加工师傅们工作更舒心。
工人什么最闹心?工序繁琐效率低,质检合格率低最闹心。面对实际问题,精密制造装备事业部党支部把党史学习教育落到实处,把工作重点放在为工人师傅解难事上,使支部工作和车间生产任务紧密结合。想办法使大家“工作更舒心”成为车间党支部“办实事”的重要方向。
经过调查了解,四项零件加工“首当其冲”,车间“智YOUNG党员突击队”临时成立四个攻关小组,全线出击。他们充分发挥车间智能生产线的作用,并通过不断工艺优化,大幅增加零件生产过程中的数控加工工序,从而减少手工工序,减轻了工人的劳动强度,减少了加班时间,最终实现加工效率和合格率双提高。
其中,某本体零件加工周期长,外观质量不统一,加工进度不满足生产序时进度要求。刘玉清和主任工艺师赵连海组织老师傅们开展头脑风暴,充分暴露加工环节各类问题,各抒己见。他们经过多轮摸索、攻关,不断的改进改变加工方法。其中一项措施就是将钳工砂光接刀痕改为由数控铣加工,提高了效率,确保了外观质量;再就是优化加工先后顺序,将数控加工的相邻工序,统一加工基准,减少装夹次数;同时增加数控铣精加工工序,利用UG软件编程,实现将原钳工攻丝、倒角等工序整合到一个数控精加工工序中完成。通过工艺攻关,优化调整工序后,他们通过一个小批量的生产对此次攻关的措施进行验证。结果在不需要每日加班至深夜的情况下,相同工作量任务竟然提前一周完成,并且零件外观质量问题大大减少,外观合格率也惊喜的达到了的95%以上。加工此零件的刘玉清、王树强、朱俊峰、梁凯等师傅们干起活儿来也是更轻松有劲儿了。
另外一种零件圆柱度要求0.008,这也就意味着加工过程找正的难度非常大,难以操作,并且机床本身就存在着微米级误差,在高精度加工中如何补偿机床误差变成了一个难题。加工难度大、合格率低成为师傅们的心病。“心病”必须尽快解决,通过党员苏东来的指导,团员青年王旻昊快速进入攻坚状态。王旻昊几乎茶饭不思,一次次的冥思苦想,然后一遍遍的调试设备加工参数,一趟又一趟的往返于机床与精密测量室之间,通过不断改进工装夹具,优化刀具切削参数,调整软件参数,补偿机床内部加工误差,历时一周终于啃下了这块“硬骨头”。三坐标精密测量仪的数据显示,关键尺寸全部合格!
党员就是一面旗帜,在一线勇做先锋。党员突击队,集智攻关,效果明显,把障碍清除,干一个,合格一个,干一批,合格一批。产品合格率提高了,上班更舒心,工人师傅们说:“这样干活才叫爽!”
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