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春来百花开

2022-04-20 | 编辑:中机教育网 | 来源:未知 | 浏览量:

春来百花开
----险峰公司综合加工车间降本增效活动蓬勃开展
张玉莲
  
        在集团公司大力推进产业成本工程的进程中,设计人员一马当先、工艺人员高招频出,技能工人能有作为吗?
“一刀到底”省下3万
        4月15日,险峰公司机加大厅一台数控铣床前,高技技师马文兵轻点鼠标,熟练地调出一个零件程序,然后打开机床门,操作手柄,转动刀具,对准零件,启动机床,开始加工。40分钟后,机床停止,他卸掉夹具,取出一件锃亮的盒体零件,看了看满意地放在一旁。要知道,在改用这种“一刀到底”的动态铣削操作法前,加工这个零件至少要用2个小时。
        今年2月, 某产品转入批产,共有200多件。如果仍然按照研制时的铣削方法的话会非常耗时耗材。车间组织高级技师进行讨论,马文兵提出可应用高效加工领域的动态铣削技术一试。动态铣削技术是设备系统升级后才有的一种新功能,大家平时加工用得不多。显而易见的好处是采用普 通加工方法,刀具加工深度最大只能达到刀具直径的1/2;如用动态铣削技术,虽然刀具加工的跨度减少了,但是加工深度可以达到刀具直径的2倍,更可贵的是对刀具寿命及机床损耗的影响都非常小。
        说干就干,由马文兵牵头开始重新编制零件加工程序,选用刀具,开启试加工。经过一个星期的修改完善,“一刀到底”的加工方法成熟,整体加工效率较之以前提高1/3,节约直接加工成本近3万元。目前已在车间广泛应用,在后续任务中也可继续使用,将节约更多的成本。
一次3件,效益翻番
        4月12日,铣工张雷军率先完成某批次零件的周加工任务,引起了共同加工此批零件的同事的好奇。该批零件有2300多个,材料薄如光盘,造型也不规则,加工起来特别易折断。费工费时,4名铣工都干得小心翼翼。工龄近40年的张雷军一见这批零件数量如此之大,就琢磨起来:要是能做一套工装,把几个零件垒起来一起加工,既解决了因材料太薄而易折的问题,又可提高效率。白天张雷军正常加工,晚上就动手找边角料,动脑筋做工装。一个礼拜后,他的特制工装试加工成功。使用该工装后,不仅一次性可完成3件零件的加工,还可将零件边缘的四个孔一并完成了。这原本是由下道工序,钳工手工完成的。自制工装将零件整体加工效率提高3倍,而且增加了质量的可靠性,节约了原材料和人力。目前,此工装已在铣工中推广,年度内可为公司节约加工成本5万元。
一比高下,“百花争艳”
        车间某关键零件有道工序为纯手工作业,生产效率低且产品表观质量受影响。车间领导找到了钳工高技技师白自力和铣工高级技师马文兵。问题提出来后,两人都很兴奋地说他们最近其实也发现了该问题,正在思考解决该问题的办法。一番讨论后,白自力提出用自制工装及自制刀具在摇臂钻上进行操作的方法,马文兵提出在上道工序铣削加工时,直接利用自制“清角刀”进行加工的方法。两人说的各有道理,到底谁的更好?车间决定让两人先试干,然后根据加工效率和质量再一较高下。经过半个月自制工装及多轮实验,4月19日,两人的操作方法都得到了成功验证,加工效率也显著提高,产品美观度得到了根本改善,已节省成本1万多元。但谁是最佳答案,目前还不好说。不过,两人都得到了车间的鼓励,二人正将操作方法步骤进行归纳总结,准备申报公司质量预防奖,同进申请了专利。
        目前,该车间的降本增效活动正在如火如荼地开展。在他们的带动下,越来越多的人参与其中。从大处着眼,小处着手,该车间100多名职工正向年度节约成本50万元的目标大步迈进。

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